Кейс: Автоматизация дуговой печи ферросплавов

Кейс: Автоматизация дуговой печи ферросплавов

Объект представлял собой дуговую печь по плавке ферросплавов.

Этап 1. Перевод интерфейса и интеграция газоочистки

Ситуация «до»

  • Управление печью: Siemens S7-300 + SCADA WinCC.
  • Интерфейс SCADA был на китайском языке, что делало его трудным для операторов.
  • Газоочистка управлялась через отдельную панель с неинформативным интерфейсом, также на китайском.
  • Персонал испытывал трудности: приходилось работать на разных устройствах, а контроль был ограничен из-за языкового барьера.

Из ТЗ

«Необходимо выполнить перевод существующего интерфейса SCADA на русский язык, с адаптацией размеров и расположения элементов. Интегрировать управление газоочисткой в интерфейс компьютера оператора печи, предусмотреть отдельный раздел состояния клапанов и таймеров обратного отсчёта».

Решение

  1. Интерфейс SCADA переведён на русский язык, элементы оптимизированы под читаемость.
  2. Управление газоочисткой интегрировано в HMI на ПК печи.
  3. Реализован отдельный раздел: состояние клапанов, таймеры обратного отсчёта, визуальные подсказки.

Результат

  • Операторы получили удобный и понятный интерфейс.
  • Управление печью и газоочисткой теперь ведётся с одного компьютера.
  • Повысилась информированность персонала и скорость реагирования.

Этап 2. Автоматизация регулирования электродов

Ситуация «до»

  • Регулирование мощности печи выполнялось оператором вручную через джойстики.

Из ТЗ

«Необходимо обеспечить возможность задания оператором уставки тока для автоматического регулирования электродов. В случае недостижения заданного тока при нижнем положении электродов — печь должна автоматически перейти в ручной режим с уведомлением оператора».

Решение

  1. Разработан алгоритм автоматического регулирования электродов по заданной уставке.
  2. Реализована защита: при невозможности удержать ток печь автоматически выводит все электроды из расплава и затем переводится в ручной режим, оператор получает сообщение и цветовой сигнал.
  3. Добились симметричной нагрузки на все три электрода.

Экономический эффект

  • Перекосы по токам устранены, нагрузка стала сбалансированной и симметричной.
  • Снизилось энергопотребление.
  • Выработка продукции увеличилась за счёт более стабильной работы печи.
  • Экономический эффект оказался настолько высоким, что проект полностью окупился всего за 2 недели.

Таким образом, проект прошёл в два этапа:

  • сначала операторам сделали работу удобной и безопасной (русский интерфейс + интеграция газоочистки),
  • затем автоматизация регулирования мощности вывела печь на новый уровень эффективности.